“你看,,,这是治理后的照片,,,皮带间的角角落落多干净!!”在彬长发电公司输煤系统治理现场,,,设备部综合专业点检员刘斌斌掏出手机展示照片。从“煤尘飞腾”到“空气清新”,,,从“设备老旧”到“焕发新生”——这场历时两年的系统性治理攻坚战,,,在2026年3月底交出了亮眼答卷。
输煤系统是火电企业的“粮道”,,,也是最容易“起尘”的处所。皮带跑偏、落煤管磨损、导料槽密封不严……这些“老弊端”不仅侵蚀设备寿命,,,更让现场作业人员苦不胜言。2024年,,,集团公司启动输煤系统靠得住性提升专项攻坚行动,,,彬长发电公司闻令而动,,,一场与煤尘的“较量”就此发展。
向尘宣战 让尘埃落定
104号皮带是输煤系统的“老迈哥”,,,其落煤管“服役”16年,,,早已超期。盖板变形、衬板磨穿,,,每次检修都像一场“硬仗”。!肮獠孤┚筒共煌饫。!备霉旧璞覆孔酆献ㄒ档慵斐げ苊。
为了彻底解决此问题,,,该公司投资100万元,,,对104号皮带落煤管及导料槽进行彻底刷新。旧设备整体拆除,,,新型曲线落煤管和新型导料槽正式“上岗”。煤流不再直落直冲,,,而是在特殊截面的管道内平缓滑落;;导料槽内的密封与除尘系统,,,将粉尘牢牢锁在关闭空间内。同样的刷新在其他皮带也相继铺开,,,输煤系统13条“老皮带”全数焕发新生。该项技术创新项目荣获行业二等奖。
除尘器也是治理重点。从前,,,反吹系统电磁阀卡涩、布袋糊袋,,,该公司检修人员三天两端钻进除尘器内部算帐,,,一出来满头满脸灰。!澳腔岫钆陆拥匠酒鞯牡缁。!币晃患煨薰ばψ潘。该公司对全厂除尘器执行了“大换血”——破损布袋全数更换,,,电磁阀逐一洗濯或换新,,,并将压缩空气气源优化为厂用压缩空气,,,使守护成本大幅降低,,,运行靠得住性显著提升。如今,,,该公司的除尘器运行声小了,,,转运站里的空气也清新了。
向锈亮剑 令铁骨更生
输煤皮带支架持久露出在湿润环境中,,,锈蚀是绕不开的“拦路虎”。该公司的102号皮带尾部位于地下,,,湿气大,,,部门支腿已经锈穿,,,用手一抠铁皮直掉渣;;105号皮带位于卸煤沟,,,环境最恶劣,,,托辊支架和支腿锈断的情况层出不穷。!澳鞘背窖布炱ご,,,生怕哪根支腿撑不住。!辈苊。
该公司刻意彻底整治,,,对锈蚀严重的支架进行整体或部门切割更换,,,对保留部门选取机械打磨与喷砂处置相结合的方式,,,彻底去除锈层,,,再涂刷“三底两面”重防腐涂层。锈迹斑斑的设备,,,就此披上崭新的“铠甲”。!按丝棠闱嵋酌,,,一点锈都没有。!
皮带跑偏同样是输煤系统的“老弊端”。落料点不正、纠偏支架卡涩……一个细节失衡,,,就会导致撒煤、磨损甚至;;。该公司对跑偏严重的皮带逐一“切脉开方”:升级双向纠偏装置,,,在落料点加装对中装置,,,校对皮带接头。一系列组合拳下来,,,该公司的皮带跑偏问题得到有效节制,,,输煤“动脉”重新复原安稳。
向新而行 以强基固本
设备治理不能止于“大拆大换”,,,更要靠“小改小革”。皮带支持水泥墩、重锤式拉紧装置、滚筒克己排除器、挡煤帘、接煤盘……一个个“小改革、小发现”在治理中涌现并利用。这些来自一线的创新,,,用低成本解决了大问题。!氨鹂雌鞑男,,,管用!!”一位老职工竖起大拇指。
滚轴筛和碎煤机是输煤系统的“消化器官”。设备使用多年后,,,外壳磨损、密封不严、筛片老化,,,检修工作量巨大。!耙郧叭炝蕉司偷貌鹂阏,,,人都快崩溃了。!备霉疚歉蝗ǖ舶、排除板、主轴密封板等关键部件,,,使设备整体机能大幅提升,,,筛分破碎效能显著提高。!按丝淘诵胁槐涠嗔,,,省心!!”
截至目前,,,该公司输煤系统治理工作先后实现2项技改、3项重大检修、1项自主检修,,,累计投入超过800万元。!扒ǖ弥担!”该公司设备部主任贾刚笑着说。
该公司输煤系统的蜕变,,,是设备的更新换代,,,更是治理理念的升级迭代——从“被动应对”转向“自动防控”。在这条看不见的“粮道”上,,,彬长发电公司正为“十五五”高质量发展筑牢坚实的安全根基。
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